根據(jù)方快鍋爐多年來投身于鍋爐行業(yè)得出的結(jié)論顯示為:越來越多的企業(yè)單位換上了更加清潔環(huán)保的天然氣低氮鍋爐。方快鍋爐為您一一細(xì)說,天然氣低氮鍋爐在市場上更受歡迎的原因。1、較傳統(tǒng)燃煤鍋爐而言,天然氣低氮鍋爐性價(jià)比更高
根據(jù)方快鍋爐多年來投身于鍋爐行業(yè)得出的結(jié)論顯示為:越來越多的企業(yè)單位換上了更加清潔環(huán)保的天然氣低氮鍋爐。方快鍋爐為您一一細(xì)說,天然氣低氮鍋爐在市場上更受歡迎的原因。1、較傳統(tǒng)燃煤鍋爐而言,天然氣低氮鍋爐性價(jià)比更高
做好丹東燃?xì)忮仩t價(jià)格自動(dòng)控制系統(tǒng)的研究是十分重要的,能夠確保該領(lǐng)域的健康發(fā)展,為社會(huì)各界提供更加優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù)。在此過程中,應(yīng)當(dāng)提高控制的精確性,降低這項(xiàng)工作的難度,并確保安全性。要朝著提高燃料利用率、降低資源使用量的目標(biāo)不斷前行,這樣才能夠降低整體運(yùn)營的成本,展現(xiàn)出更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益,滿足現(xiàn)代社會(huì)節(jié)能減排的發(fā)展需求,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
為進(jìn)一步提高爐內(nèi)燃燒過程的脫硝效率,尤其是解決燃用揮發(fā)分低的貧煤和無煙煤時(shí)爐內(nèi)NOx排放濃度高的問題,基于高溫燃盡區(qū)噴氨還原NO機(jī)理,提出了多級(jí)燃盡風(fēng)布置區(qū)的高溫強(qiáng)化還原區(qū)噴氨脫硝技術(shù)——多級(jí)強(qiáng)化還原煤粉燃燒技術(shù)(MERC).借助50kW下行燃燒爐,開展了氨氮比(RNSR)、還原劑與煙氣混合程度、還原劑載氣等關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)對(duì)脫硝效率的影響,同時(shí)開展了MERC和SNCR對(duì)比試驗(yàn)研究,并進(jìn)行了MERC技術(shù)的工程應(yīng)用試驗(yàn).結(jié)果表明:采用雙支噴槍對(duì)噴能提高還原劑與爐內(nèi)煙氣的混合程度,雙支噴槍對(duì)噴使脫硝效率從單支噴槍的45%提高到70%;空氣作為載氣,氨氮比超過1.2時(shí),NO濃度在500~700mg/Nm3,隨著氨氮比增加,NOx濃度先升后降;煙氣作為載氣時(shí)NOx濃度大幅降低,僅為100mg/Nm3左右,因此還原劑的載氣中含氧量越低,越有利于增強(qiáng)高溫中嘖氨還原NO的效果,還原劑載氣需盡可能降低氧含量或采用無氧媒介.通過對(duì)比SNCR和MERC試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),氨氮比小于2時(shí),常規(guī)SNCR的NH3耗量高于MERC;氨氮比超過2.5后,NH3同NO的反應(yīng)趨于飽和,過量的NH3同SO2發(fā)生反應(yīng)生成(NH4)2SO3和NH4HSO3,這是工程上出現(xiàn)SNCR過量噴尿素后造成空氣預(yù)熱器堵塞的原因.對(duì)某電廠125MW燃煤鍋爐進(jìn)行低氮改造,由于該電廠1、2號(hào)鍋爐燃用無煙煤+貧煤+煙煤的混煤,2015年低氮燃燒系統(tǒng)改造后一直存在鍋爐出口NOx濃度不穩(wěn)定的情況,尾部脫硝裝置入口最低在500mg/m3以下,最高為1200mg/m3.為確保改造達(dá)到超低NOx排放目標(biāo)值,在原有燃燒優(yōu)化試驗(yàn)+SNCR改造+SCR優(yōu)化提效的設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上增加了燃盡風(fēng)前的尿素噴槍.結(jié)果表明:爐內(nèi)脫硝效率高于65%,結(jié)合鍋爐尾部SCR裝置能實(shí)現(xiàn)煙囪位置NOx濃度不高于30mg/m3的超低排放,達(dá)到了預(yù)期效果。
在鍋爐正常運(yùn)行時(shí),煙道與爐膛都會(huì)承受一定程度的壓力,如果發(fā)生非正常情況,則會(huì)導(dǎo)致鍋爐受到嚴(yán)重的沖擊力,為了能夠有效避免煙氣壓力脈動(dòng)與燃燒振蕩所造成的爐譜低頻振動(dòng)情況,應(yīng)建立整體性的鍋爐膨脹中心,為了能夠達(dá)到這一要求,必須要建立完善的剛性梁體系.基于此,論文主要對(duì)超臨界鍋爐剛性梁的設(shè)計(jì)特點(diǎn)進(jìn)行分析,希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)人士提供幫助。
根據(jù)方快鍋爐多年來投身于鍋爐行業(yè)得出的結(jié)論顯示為:越來越多的企業(yè)單位換上了更加清潔環(huán)保的天然氣低氮鍋爐。做好燃?xì)忮仩t自動(dòng)控制系統(tǒng)的研究是十分重要的,能夠確保該領(lǐng)域的健康發(fā)展,為社會(huì)各界提供更加優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù)。為進(jìn)一步提高爐內(nèi)燃燒過程的脫硝效率,尤其是解決燃用揮發(fā)分低的貧煤和無煙煤時(shí)爐內(nèi)NOx排放濃度高的問題,基于高溫燃盡區(qū)噴氨還原NO機(jī)理,提出了多級(jí)燃盡風(fēng)布置區(qū)的高溫強(qiáng)化還原區(qū)噴氨脫硝技術(shù)——多級(jí)強(qiáng)化還原煤粉燃燒技術(shù)(MERC).借助50kW下行燃燒爐,開展了氨氮比(RNSR)、還原劑與煙氣混合程度、還原劑載氣等關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)對(duì)脫硝效率的影響,同時(shí)開展了MERC和SNCR對(duì)比試驗(yàn)研究,并進(jìn)行了MERC技術(shù)的工程應(yīng)用試驗(yàn).結(jié)果表明:采用雙支噴槍對(duì)噴能提高還原劑與爐內(nèi)煙氣的混合程度,雙支噴槍對(duì)噴使脫硝效率從單支噴槍的45%提高到70%;空氣作為載氣,氨氮比超過1.2時(shí),NO濃度在500~700mg/Nm3,隨著氨氮比增加,NOx濃度先升后降;煙氣作為載氣時(shí)NOx濃度大幅降低,僅為100mg/Nm3左右,因此還原劑的載氣中含氧量越低,越有利于增強(qiáng)高溫中嘖氨還原NO的效果,還原劑載氣需盡可能降低氧含量或采用無氧媒介.通過對(duì)比SNCR和MERC試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),氨氮比小于2時(shí),常規(guī)SNCR的NH3耗量高于MERC;氨氮比超過2.5后,NH3同NO的反應(yīng)趨于飽和,過量的NH3同SO2發(fā)生反應(yīng)生成(NH4)2SO3和NH4HSO3,這是工程上出現(xiàn)SNCR過量噴尿素后造成空氣預(yù)熱器堵塞的原因.對(duì)某電廠125MW燃煤鍋爐進(jìn)行低氮改造,由于該電廠1、2號(hào)鍋爐燃用無煙煤+貧煤+煙煤的混煤,2015年低氮燃燒系統(tǒng)改造后一直存在鍋爐出口NOx濃度不穩(wěn)定的情況,尾部脫硝裝置入口最低在500mg/m3以下,最高為1200mg/m3.為確保改造達(dá)到超低NOx排放目標(biāo)值,在原有燃燒優(yōu)化試驗(yàn)+SNCR改造+SCR優(yōu)化提效的設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上增加了燃盡風(fēng)前的尿素噴槍.結(jié)果表明:爐內(nèi)脫硝效率高于65%,結(jié)合鍋爐尾部SCR裝置能實(shí)現(xiàn)煙囪位置NOx濃度不高于30mg/m3的超低排放,達(dá)到了預(yù)期效果。在鍋爐正常運(yùn)行時(shí),煙道與爐膛都會(huì)承受一定程度的壓力,如果發(fā)生非正常情況,則會(huì)導(dǎo)致鍋爐受到嚴(yán)重的沖擊力,為了能夠有效避免煙氣壓力脈動(dòng)與燃燒振蕩所造成的爐譜低頻振動(dòng)情況,應(yīng)建立整體性的鍋爐膨脹中心,為了能夠達(dá)到這一要求,必須要建立完善的剛性梁體系.基于此,論文主要對(duì)超臨界鍋爐剛性梁的設(shè)計(jì)特點(diǎn)進(jìn)行分析,希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)人士提供幫助。
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